時間:2021-08-18 來源:撫清助劑有限公司
遼寧撫清助劑有限公司董事長陳春自1996年起開始從事有機過氧化物的研發(fā)與精細化生產(chǎn),通過多年堅持不懈的努力和付出,經(jīng)歷過多次失敗試制,最終通過自主研發(fā)生產(chǎn)裝置和工藝流程,將過氧化氫異丙苯的純度由常規(guī)的80-85%,提高至95%以上。其核心技術(shù)為:高純度過氧化氫異丙苯的生產(chǎn)裝置完全是由陳春所帶領(lǐng)的研發(fā)團隊經(jīng)過多年的實踐和試制完成的,此套裝置及工藝現(xiàn)已申請1項發(fā)明專利和4項實用新型專利(申請?zhí)枺?017102607417);二項實用新型專利待審批(申請?zhí)枺?017209778915\2017209712903);二項技術(shù)已于2017年11月28日取得實用新型專利證書(專利號:ZL201720417731.5\ZL201720418084X)。該套生產(chǎn)裝置和工藝具備多個創(chuàng)新點,生產(chǎn)周期短,新設(shè)備生產(chǎn)周期比原有設(shè)備生產(chǎn)周期縮短了2/3。產(chǎn)品產(chǎn)出率高,一次性合格率達到100%。具備安全環(huán)保的優(yōu)勢,整個生產(chǎn)過程實現(xiàn)無污染零排放。原工藝規(guī)定一次氧化不得超過25%,現(xiàn)采用企業(yè)自主研發(fā)的工藝設(shè)備,可將一次性氧化提高到35%左右,并且將原工藝中三次精鎦方可達到80%含量的過氧化氫異丙苯合格產(chǎn)品,變?yōu)橐淮尉y就可達到95%高含量的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。經(jīng)過撫順市清原助劑廠近三年以來的批量生產(chǎn),產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)與性能指標皆處于國際領(lǐng)先水平,而且生產(chǎn)工藝和客戶都很穩(wěn)定,因此將在撫清助劑增加高純度過氧化氫異丙苯的產(chǎn)量,以滿足市場需求。BIPB是交聯(lián)劑中最重要的產(chǎn)品之一,它是DCP的替代產(chǎn)品。DCP從60年代開始已廣泛的應(yīng)用于各大行業(yè)中,但DCP產(chǎn)品硫化后分解會產(chǎn)生一些有毒物質(zhì),給下游產(chǎn)品留下一股刺激性臭味,又會對人體和環(huán)境造成危害。為了尋求更加符合環(huán)保與健康要求的DCP替代品,各國從業(yè)者做了大量嘗試,并最終研發(fā)出最為理想的替代產(chǎn)品——BIPB。 BIPB與DCP相比具有無毒無味等優(yōu)點,故有“無味”DCP之稱。特別適用于室內(nèi)橡塑制品。并廣泛應(yīng)用于醫(yī)療器械、食品包裝、兒童玩具等領(lǐng)域。BIPB在同等交聯(lián)條件下,添加量僅為DCP的2/3, 進一步降低能耗,減少污染排放?!眹鴥?nèi)外生產(chǎn)的BIPB多為對位和間位混合物,其交聯(lián)效果遠不如純品好。由于兩者沸點相差小。采用精餾分離法,能耗大,且很難達到高純度。我公司采用低溫分離技術(shù)(專利技術(shù))對其進行分離,優(yōu)勢是產(chǎn)品純度高,操作簡便能耗低。以分離一噸產(chǎn)品為例。精餾法需要消耗161.5萬千卡的熱量,用煤量227公斤;排放二氧化碳590.2公斤;二氧化硫1.9公斤;氮氧化物1.7公斤。而低溫分離技術(shù)需用電量為30度,折合用煤是3.7公斤;無污染物排放。本項目采用縮合反應(yīng)合成法,直接以二一(2一羥基異丙基)苯為原料,以酸為催化劑,這條生產(chǎn)路線具有原材料消耗低,反應(yīng)收率高的特點,工藝成熟可靠,無直接大氣排放,采用專業(yè)化的設(shè)備以改善安全生產(chǎn)條件,具有嚴格的安全生產(chǎn)制度及程序確保生產(chǎn)的安全。對雙2,5產(chǎn)品,采用二甲基己二醇、過氧化氫和叔丁醇的兩步反應(yīng)合成路線,該路線具有副反應(yīng)少、控制要求低、反應(yīng)收率高等特點。
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